为有效破解电解液废水蒸发浓缩工序的生产难题,消除设备腐蚀隐患、稳定生产工况,近期,威远泽天生产部针对盐系统母液起泡、冷凝水指标超标等瓶颈问题,组织专项技改攻坚,并于6月8日顺利完成盐系统、硝系统冷凝水分流改造安装工作,全面优化生产工艺,保障装置安全稳定高效运行。
据生产运行反馈,电解液废水蒸发浓缩生产过程中,盐系统母液起泡现象突出,直接导致盐系统冷凝水水质指标超标。若将超标冷凝水回收复用,会持续腐蚀生产设备及输送管道,不仅增加设备运维成本、缩短设备使用寿命,还会造成母液回水偏大、系统处理量受限,制约生产线整体稳定运行。
为彻底根治这一生产顽疾,生产部结合现场实际工况,深入研判问题成因,联合检修协作单位优化整改方案,确定通过管路改造实现盐硝冷凝水分流处置,从工艺源头解决水质超标、设备腐蚀、产能受限等系列问题。
技改施工期间,工作人员抢抓工期、精细作业,高效完成管路布设、设备安装及工艺调试等全部工作。改造完成后,系统实现分类处置、定向输送:盐系统冷凝水输送至钒厂用于浸出工序,硝系统冷凝水输送至设备水池回收利用。
本次技改成效显著,兼具实用性和保障性。一是彻底解决盐系统冷凝水超标问题,从根本上杜绝水质异常引发的设备、管道腐蚀隐患,大幅降低设备故障及检修频次,确保盐系统工况平稳可控;二是有效减少母液返水量,优化蒸发浓缩整体工艺流程;三是充分释放产能空间,显著提升硝系统废水处理量,实现各系统高效匹配、稳产高产。
此次冷凝水分流优化改造,是公司抓实精益生产、推进工艺提质、实现降本保稳的重要举措。下一步,泽天环保将持续立足生产一线,紧盯工艺短板和运行难点,以技术优化、工艺革新持续夯实安全生产基础,提升装置运行质效,助力企业绿色、高效、稳定高质量发展。
通讯员:袁超
